实习工厂CW61100E卧式车床,已使用了15年,期间从未进行过大修 ,机床精度严重丧失已不能使用。经主管院领导同意,实习工厂决定对此机床进行大修。
因实习工厂设备维修,管理人员有限,原来机床大修任务都是外协专业大修厂家负责修理。不但修理费用高,质量、工期也不能得到保证。随着学院生产性实训基地的建设和发展,实习工厂重新配置了设备管理人员和维修人员。实习工厂决定凭自身的力量对设备进行大修,得到李登万副院长的支持和鼓励。这是实习工厂30多年来的首次尝试。
机床大修由外协厂家完成,我们省事、省力,无风险。但我们觉得通过自己组织、完成机床大修,能达到以下几个目的:
设备的管理和维修 ,是工厂教学和生产正常运行的重要保证,管理和维修人员的素质和技能水平,是决定设备完好率的重要因素。机床大修从确定修理工艺、方案、人员组织到零件的更换、部件的修复,导轨的刨磨、刮研、主轴、拖板,尾座的精度的修复、调整、检测、试车等等,对设备管理部门、技术部门和工人的操作水平都有较高的要求。我们将会遇到很多困难,但我们认为这将对设备管理和维修队伍是一个很好的锻练。
大修整体外协,需维修费约8万元。自行组织人员大修 ,所有费用约5万元,节约大修费近3万元。自己组织大修以后,我们对设备的精度和存在的故障、隐患有一个全面的了解。
委托别的厂大修,大修周期约40~45天,自行组织大修,如果组织得力,大修周期约30天。机床大修必然要影响生产任务的完成,我们要争取把因机床大修带来的损失尽可能减少到最低程度。
四. 为以后机床大修创造条件,探索机修专业产教结合的经验。
本次大修,实习工厂主动与机电系机修教研室联系,希望机电系机修教研室参与整个大修过程,同时在大修过程中,机修教研室老师组织机修专业实习的学生到现场,使学生对机床的结构有更深入、更直接的了解,学习和掌握修理要点,修理工艺、调整和检测方法以及机床修理中零件更换原则等知识,通过一个大修周期的实践学习,教师和学生将能得到很好的锻练和提高,使产教结合达到较好的效果。
目前,机床已经拆卸完毕,床身导轨、大中小拖板已刨磨后回厂,正在进行刮研、修复部件。检测需更换的零件。
实习工厂很多设备使用年限都在15年以上,需要大修。我们这次自己组织机床大修,也是为今后自己组织机床大修锻炼队伍,为学院机修专业的实习创造条件,探索机修专业产教结合的经验。

CW61100E车床大修现场